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Freddy (Flieger 1)

  • Pixracer 1 mit FW 1.7.3
  • Propeller 10×7
  • 4000 mAh Akku

Flieger 2

  • Pixracer 1 mit FW 1.7.3 aus Freddy ausgebaut und auch im zweiten benutzt
  • Propeller 10×8
  • 4000 mAh Akku

Mit Freddy den Rollwagen ausprobiert. Runtergefallen. Propeller hat Wagen berührt. Motor rausgefallen. Ohne Motor das Katapult ausprobiert. (⇒ Gut? Schlecht?)

Beim zweiten Flieger nach irgendwelchen Meldungen von unbekannten Parametern den Pixracer aus dem Flieger 1 eingebaut. Manuellen Start und Autostart ausprobiert. Der Schwerpunkt lag auf dem Servokabel unterm Flügel. Jürgen hat im manuellen Flug keinen Trimm benötigt. Im zweiten Flieger war der Pixracer mit FW Version 1.8 mit dem X-UAV Setup eingebaut. Man muss wahrscheinlich die .config im Homeverzeichnis vom Laptop löschen, wenn man vorher mit dem anderen Setup geflogen ist.

Wunderschöner Autostart!

Mit dabei: Anna, Christian, Gregor, Jonas, Jürgen, Lukas

Übersteuern bei der Höhenänderung

Im Höhendarstellung vom dritten Flug kann man erkennen, dass der Flieger bei der Höhenänderung übersteuert.

Bild 1: Heigth Rate Soll vs. Ist

In Bild 1 ist die Sollhöhenänderungsrate vs. die Isthöhenänderungsrate dargestellt (FlightPathAngle). Die tatsächliche Änderung ist größer als die beabsichtigte. Im px4 TECS code wird der Pitch anhand der gewünschten Höhenänderungsrate berechnet. Dabei wird die “True Airspeed” verwendet. Da wir kein Pitotrohr haben, wird der True Airspeed im TECS als Mittelwert zwischen minimalem und maximalem möglichem Speed geschätzt. Das sind bei uns 15 m/s. Maximaler und Minimaler Airspeed werden über die Parameter FW_AIRSPD_MIN (bei uns 10 m/s) und FW_AIRSPD_MAX (bei uns 20 m/s) gesetzt. In Wahrheit fliegen wir allerdings mit etwa 30 m/s. Deshalb würden wir bei gleichem Pitch doppelt so stark steigen b.z.w. sinken. Um das zu überprüfen könnte man die MIN und MAX Werte so ändern, dass in etwa der Cruise Speed herauskommt.

Der Pitch selbst wird außer im Landeanflug ganz gut gehalten.

In Bild 2 ist der Pitch (Soll vs. Ist) vom dritten Flug und die Geschwindigkeit dargestellt. Der Istpitch folgt dem Sollpitch mit einer kleinen Verzögerung - außer während des Landeanflugs am Ende.

Headingfehler beim Start (Kompassproblem)

Direkt nach dem Start wird die Headinginformation um ca. 35° korrigiert (siehe Bild 3). Im Bild ist der Yaw in Radian dargestellt.

Bild 3: Extended Kalman Filter Yaw Estimation

  • Ist das wieder ein Kompassfehler?
  • Wurde die Kompassrichtung vor dem Start gegen Handy überprüft?
  • Auch nachdem die 6 Eisengewichte direkt vor dem Kompass verklebt wurden?

Während des fehlerhaften Headings versucht der Flieger über Roll zu korrigieren (siehe Bild 4).

Wrong Waypoint during climbout results in wrong yaw navigation

Bild 4: Yaw and Waypoint during Climbout (Winkel in Grad)

Direkt nach dem Start befindet sich der Flieger im Climboutmode. Der Climboutmode wird verlassen, sobald die Zielhöhe des Takeoffpunktes bis auf 10m erreicht ist. Bei diesem Flug liegt die Höhe des Takeoffpunktes bei 50m. Der Climbout wird deshalb bei 40m Höhe verlassen. Während des Climbouts wird der Yaw Setpoint offensichtlich falsch berechnet. Nachdem der Climbout verlassen wird, wird der Yaw Setpoint korrekt berechnet. Gemäß Log wird während des Climbouts noch der Startpunkt als Current Waypoint benutzt. Es scheint, dass der Heading Richtung Startpunkt berechnet wird und sich deshalb so schnell ändert.

Als Folge scheint der Navigator zu versuchen das Flugzeug in die Richtung gemäß Yaw zu bewegen. Der Rollwinkel geht bis auf die maximal möglichen 15° während des Climbouts.

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  • by beckmanf