[[searchwing-flug-20180815]]

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searchwing-flug-20180815 [2018/08/21 09:28]
beckmanf [Durchlauf 1] - Flightreview added
searchwing-flug-20180815 [2018/08/27 11:08]
beckmanf [Missionen]
Line 43: Line 43:
 ====== Missionen ====== ====== Missionen ======
  
 +Es wurde nur ein Flugversuch durchgeführt,​ da danach die Signale von der Fernbedienung nicht mehr stabil empfangen wurden.
 ===== Mission 1 ===== ===== Mission 1 =====
  
Line 62: Line 63:
 Andi versucht manuell zu landen, aber Fernbedienungsverbindung war plötzlich weg (kurz vor dem Aufsetzen) Andi versucht manuell zu landen, aber Fernbedienungsverbindung war plötzlich weg (kurz vor dem Aufsetzen)
  
-... bitte noch ergänzen!+Beim Start ist das Flugzeug in die falsche Richtung geflogenAndi hat den Mission Mode unterbrochen und das Flug manuell auf Kurs gebracht 
 + 
 +{{::​20180515-ekf-yaw-compass-fehler.jpg}} 
 +Abbildung 1: Flighplotanalyse des Kalmanfilters zur Positions- und Lageschätzung 
 + 
 +In Abbildung 1 kann man die Unterschiede zwischen der Geschwindigkeitsschätzung des Kalmanfilters und des GPS sehen. "​estimator.vel_n"​ gibt die Geschwindigkeitsschätzung des Kalmanfilters in Nordrichtung an. "​gps.vel_n"​ gibt die Geschwindigkeitsschätzung in Nordrichtung des GPS an. Man sieht große Abweichungen,​ die zum Zeitpunkt t=25:57 verschwinden. Im Log ist zu lesen "EKF bad yaw corrected using GPS Course"​.  
 + 
 +Die Richtung des Flugzeugs wird beim Start durch den Kompass ermittelt. Hier ist die Kompassrichtung wahrscheinlich falsch. Deshalb kommt es zu falschen Geschwindigkeits- und Positionsschätzungen durch das Inertialsystem.
 ==== Troubleshooting Empfänger: ==== ==== Troubleshooting Empfänger: ====
  
Line 74: Line 82:
  
  
-=== TODOs ===+==== TODOs ====
  
   * Kabelbaum anständig verlegen und alle Bauteile im Flieger befestigen   * Kabelbaum anständig verlegen und alle Bauteile im Flieger befestigen
Line 82: Line 90:
   * Neue Motorbefestigung (Einschlagmuttern mit Schrauben der richtigen länge verwenden!)   * Neue Motorbefestigung (Einschlagmuttern mit Schrauben der richtigen länge verwenden!)
   * Motorhalter einkleben   * Motorhalter einkleben
 +  * Kompassrichtung überprüfen und ggf. einstellen (Wie geht das?)
  
-=== Nächster Flug: ===+==== Nächster Flug: ====
  
  
 17.08.18 17 Uhr beim Modellflug-Club Augsburg 17.08.18 17 Uhr beim Modellflug-Club Augsburg
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  • Last modified: 2018/08/30 15:38
  • by beckmanf