[[searchwing-flug-20181013]]

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searchwing-flug-20181013 [2018/10/13 19:55]
natwati [Flüge mit Freddy]
searchwing-flug-20181013 [2018/10/16 08:39]
beckmanf [Flüge mit Freddy]
Line 5: Line 5:
 === Firmwarekonfiguration === === Firmwarekonfiguration ===
  
-  * FW_THR_CRUISE auf 40% +TODO: Dateien hochladen
-  * FW_AIRSPD_TRIM auf 17 m/s +
-  * FW_AIRSPD_MAX auf 35 m/s +
-  * FW_AIRSPD_MIN auf 12 m/s +
-  * FW_T_CLIMB_MAX auf 7 m/s +
-  * FW_T_SINK_MAX auf 13 m/s+
  
 ==== Flüge mit Peter ==== ==== Flüge mit Peter ====
Line 33: Line 28:
 === 1. Flug: === === 1. Flug: ===
  
-Beim Start gab es Probleme beim umschalten in den Misison mode. Durch kräftigen Wind erkannte der Flieger häufig einen Start obwohl noch nicht mit dem Abwurf begonnen wurde. ​Es wurden zum Teil unrealistisch hohe Windgeschwindigkeiten ​angezeigt. Beim eigentlichen Abwurf rollte der Flieger stark nach link und traff eine Absperrkette.+Beim Start gab es Probleme beim umschalten in den Misison mode. Durch kräftigen Wind erkannte der Flieger häufig einen Startobwohl noch nicht mit dem Abwurf begonnen wurde. ​Das Pitotroht zeigte ​Windgeschwindigkeiten ​von 20 m/s an (realistisch hätten es vielleicht 5 - 10 m/s sein sollen). 
 +Beim eigentlichen Abwurf ​schaltete der Flieger den Motor kurz nach dem Start aus, dann wieder ein. Dadurch ​rollte der Flieger stark nach link und landete in einer Absperrkette. 
 + 
 +  * [[https://​youtu.be/​DB1-TCSqMp0|Youtube:​ Peter Start/Crash in Kette]] 
  
 Dadurch kam es zu folgenden Defekten: Dadurch kam es zu folgenden Defekten:
Line 39: Line 38:
   * Knick am Flügelende   * Knick am Flügelende
   * Kleiner Riss an der Flügelfläche   * Kleiner Riss an der Flügelfläche
- 
- 
  
 ==== Flüge mit Freddy ==== ==== Flüge mit Freddy ====
Line 59: Line 56:
  
 Vor dem Flug wurden Kompass, Gyros, Accelerometer und Level Horizon kalibriert. Vor dem Flug wurden Kompass, Gyros, Accelerometer und Level Horizon kalibriert.
 +
 +=== Log-Files: ===
 +
 +{{ :​20181013-diedorf-log-freddy.zip | Log Files Freddy}}
  
 === 1. Flug: === === 1. Flug: ===
  
-Start verlief trotz Wind problemlos.+Abfliegen einer Mission mit Waypoints in unterschiedlicher Höhe. 
 +  * [[https://​review.px4.io/​plot_app?​log=76865761-c742-47e4-82f6-c07439a8a4f3|Flight Review 1. Flug Freddy]] 
 +  * [[https://​youtu.be/​W2_Zhob_9Xg|Youtube:​ Freddy ​Start]] 
 +  * [[https://​youtu.be/​2rTFrolfngk|Youtube:​ Freddy Landung]] 
  
 === 2. Flug: === === 2. Flug: ===
  
-  ​* [[https://​review.px4.io/​plot_app?​log=7054209e-8cd4-4162-803a-802edd3bb28e|Flight Review 2. Flug Freddy]]+Start verlief trotz Wind problemlos. 
 + 
 +  ​* [[https://​review.px4.io/​plot_app?​log=4ca25692-057e-4979-9dbe-da36ff2d0efb|Flight Review 2. Flug Freddy]]
  
 === 3. Flug: === === 3. Flug: ===
  
 +Es wurde eine Strecke zwischen zwei Wegpunkten mit unterschiedlichen FW_AIRSPEED_TRIM Einstellungen abgeflogen.
 +Die Landung erfolgte sehr sanft.
 +
 +  * [[https://​review.px4.io/​plot_app?​log=7054209e-8cd4-4162-803a-802edd3bb28e|Flight Review 3. Flug Freddy]]
 +
 +=== 4. Flug: ===
 +
 +Es wurde erfolgreich eine Landung mit einem niedrigen minimal Airspeed getestet.
 +
 +  * [[https://​review.px4.io/​plot_app?​log=659bd1e2-5e7e-4041-87d3-87641e90c0e6|Flight Review 4. Flug Freddy]]
 +==== Analyse ====
 +=== Leistungsaufnahme bei verschiedenen Zielgeschwindigkeiten (Airspeed) ===
 +
 +{{:​watt_per_airspeed.png|}}
  • searchwing-flug-20181013.txt
  • Last modified: 2018/10/20 07:06
  • by beckmanf