====== Flug 123 - 2019_11_30 - Jelly - MFC Merching - Ardupilot V4.0.1., Deep Stall Landing ====== ===== Infos ===== * Startzeit: 15:33 Uhr * Flugzeit: 00:03:00 [hh:mm:ss] * Wind: 80 [°], 0-1 [m/s], konstant * Art des Starts: Wurf * Beteiligte: Jonas, Gregor * Grund des Fluges: FLash der Ardupilot V4.0.1, Ausprobieren der Deep Stall Landing * Flight Review: [[https://plot.dron.ee/Ptq8]] ===== Ergebnisse ===== * Schäden: - * Gut funktioniert: Start, Fernbedienungskonzept * Bei der Übergabe des Tablets hat sich zuerst ungemerkt das USB-Kabel gelockert -> Abbruch der Telemetrieverbindung * Die Kompassausrichtung bzw. Einbaurichtung war fehlerhaft und wurde trotz Korrektur anscheinend nicht richtig vom Autopiloten übernommen * Akku ist während des Fluges komplett verrutscht -> Sehr instabiles Flugverhalten Analyse des Logs * Takeoff in 10sec auf 50m * Geofence ausgelöst (obwohl eig keiner eingestellt war ??) -> Aktion RTL * Dabei war zwar FENCE_RETALT=50 [m] aber ALT_HOLD_RTL=1000 [cm] -> Deshalb der "Absturz auf 10m" * Kein Disarm nach Crash da CRASH_DETECT=0 d.h. deaktiviert -> In Zukunft CRASH_DETECT=1 d.h. Disarm nach Crash und CRASH_ACC_THRESH entsprechend einstellen (Standardwert ist 25 [m/s²]) ===== Bilder/Videos ===== -