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-• 1. Flug:\\ +===== Flug 101 am 26.02.2019 bei NNN ===== 
-o Normaler StartWurf mit Anlauf\\ + 
-o Mission von gestern  Stabilized Mode  dann 2Telemetrie anschalten.\\ +===== Ziel des Fluges ===== 
-o 1. Telemetrie von Beginn an.\\ + 
-o PiZ Test  Regelmäßige Bilder 1/sec. Funktioniert.\\ +Peter2 ​ist wieder ​repariertWir wollen erneut fliegen und die Landung diesmal ​noch mal automatisch probieren, aber auch manuelles Flieger mehr üben um im Zweifel manuell landen zu können
-• Während Vorbereitung:​ Telemetrie: „Communication lost“ oft!  Antennenunabhängig (klein / Stabantenne)  jetzt wieder ok.\\ + 
-• Kleinere Runde missioniert.\\ +===== Modell Peter2 ===== 
-• Wenn in QGC grüner Strich weg ist, ist die ganze Parameterliste übertragen!  Communication lost wieder ​ok.\\ + 
-• Communication lost ist Platschi-spezifisches Problem.\\ +=== Konfiguration=== 
-• !!! Motorausfall nah Pre-Flight Test  Kabel kalte Lötstelle !!!\\ + 
-• 1 Stecker war nur halb drin elektrisch aber definitiv ​noch Kontakt  nicht die Ursache, aber hätte Probleme beim Fliegen ergeben!\\ +  * Firmware 1.8.1 
-Lösung: Kabel für Motor außen verlegen.\\ +  * 2100g Gewicht 
-• NEUIn Platschi sind jetzt 2 kabel für Motor (außen und innen)\\ +  * Schwerpunkt 71mm 
-• V-Tail links funktioniert nun nicht mehr (wahrscheinlich Kabel zum Servo beschädigt beim durchbohren der Löcher für die Motorkabel.\\ +  * Flug Protokoll 
-• Austausch des ServosKabel abgeschnitten.\\ + 
-• Kabel auch außen verlegt.\\ +Der Start verläuft problemlosWir haben ein Muster für einen langen ​Flug geplant, um auch bei einer fehlerhaften Landung zumindest gute andere Ergebnisse ​zu habenDie Landung ist diesmal mit einem flacherem Winkel geplant - 3° statt 5° 
-• Alles gut verklebt mit Epoxi-Kleber.\\ + 
-• Kommunikation von Pixracer und PiZ über serial geht nicht. TX/RX vertauscht? Kabel kaputt? AP: Testen!\\ +Der Flug verläuft sehr gutDer Wind ist ruhigDie automatische Landung wird getestet - aber der Flieger kommt wieder zu kurz (wie beim ersten ​Flug) und droht wieder an der Bagger-Wand zu zerschellenBjörn schaltet auf Stabilized Modus um und startet durch
-• Verklebung mit Epoxi und Servokabel mit Heißkleber!\\ + 
-• Versuch 2 (1. Flug) mit Platschi I mit\\ +Auch ein zweiter automatischer Startversuch mit verschobener Landebahn scheitert. 
-o Von außen geführten Kabeln zum Motor und zum Servo!\\ + 
-• Schwierigkeiten ​bei Verbindung ​zu QGCDauert sehr lange! Scheinbar lädt QGC ALLES neu (???)\\ +Björn übernimmt wieder stabilized ​und probiert nun den Flieger manuell zu landen - das funktioniert perfekt! 
-• AP: Untersuchungen sind nötig!\\ + 
-• AP: Immer gleichen Laptop verwendenJeder hat eine andere Version von QGC.\\ +===== Analyse ​Ergebnisse ===== 
-• AP: ggf. Laptop für Searchwing kaufen! ​(?)\\ + 
-•  Flug verlief erfolgreich!!!\\ +  * Die Landung erfolg immer mit 5° Winkel ​Länge des Anflugs ist nicht entscheidentEr schaltet dementsprechend später auf den "Glide path" um
-Mission – Loitern – Stabilized – Altitude Mode\\ +  * Landungen ​im Stabilized ​Modus sind nicht schwer und können relativ leicht erlernt werden 
-• Test im Altitude-Mode erfolgreichFunktioniert wie gedacht. Keine Vertauschung von oben und unten (rauf/runter)\\ +  * Es ist gut genug Akku-Kapazität zu haben um viele Versuche für den Anflug zu haben. 
-• Hinweis: Höhenregelung ist sehr träge.\\ +  * Wenn man nicht sicher ist, durchstarten!
-• AP: Überlegung ob Ultraschall-Sensor einbezogen werden sollteZukunftsprojekt.\\ +
-• Landung ​im Stabilized ​Mode war superDanke Björn.\\+
  
  
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  • Last modified: 2019/09/24 12:04
  • by j0ge4622