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j0ge4622
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-• 1. Flug:\\ +===== Flug 101 am 26.02.2019 bei Malta Hippdrom ===== 
-o Normaler StartWurf mit Anlauf\\ + 
-o Mission von gestern  Stabilized Mode  dann 2Telemetrie anschalten.\\ +Start:15:15 Uhr 
-o 1. Telemetrie von Beginn an.\\ + 
-o PiZ Test  Regelmäßige Bilder 1/sec. Funktioniert.\\ +===== Ziel des Fluges ===== 
-• Während VorbereitungTelemetrie„Communication lost“ oft!  Antennenunabhängig (klein / Stabantenne)  jetzt wieder ok.\\ + 
-• Kleinere Runde missioniert.\\ +Peter2 ​ist wieder ​repariertWir wollen erneut fliegen und die Landung diesmal ​noch mal automatisch probieren, aber auch manuelles Flieger mehr üben um im Zweifel manuell landen zu können
-• Wenn in QGC grüner Strich weg ist, ist die ganze Parameterliste übertragen!  Communication lost wieder ​ok.\\ + 
-• Communication lost ist Platschi-spezifisches Problem.\\ +===== Modell Peter2 ===== 
-• !!! Motorausfall nah Pre-Flight Test  Kabel kalte Lötstelle !!!\\ + 
-• 1 Stecker war nur halb drin elektrisch aber definitiv ​noch Kontakt  nicht die Ursache, aber hätte Probleme beim Fliegen ergeben!\\ +=== Konfiguration=== 
-Lösung: Kabel für Motor außen verlegen.\\ + 
-• NEUIn Platschi sind jetzt 2 kabel für Motor (außen und innen)\\ +  * Firmware 1.8.1 
-• V-Tail links funktioniert nun nicht mehr (wahrscheinlich Kabel zum Servo beschädigt beim durchbohren der Löcher für die Motorkabel.\\ +  * 2100g Gewicht 
-• Austausch des ServosKabel abgeschnitten.\\ +  * Schwerpunkt 71mm 
-• Kabel auch außen verlegt.\\ +  * Flug Protokoll 
-• Alles gut verklebt mit Epoxi-Kleber.\\ + 
-• Kommunikation von Pixracer und PiZ über serial geht nicht. TX/RX vertauscht? Kabel kaputt? AP: Testen!\\ +Der Start verläuft problemlosWir haben ein Muster für einen langen ​Flug geplant, um auch bei einer fehlerhaften Landung zumindest gute andere Ergebnisse zu haben. Die Landung ist diesmal ​mit einem flacherem Winkel geplant - 3° statt 5° 
-• Verklebung mit Epoxi und Servokabel mit Heißkleber!\\ + 
-• Versuch 2 (1. Flugmit Platschi I mit\\ +Der Flug verläuft ​sehr gut. Der Wind ist ruhig. Die automatische Landung wird getestet - aber der Flieger kommt wieder zu kurz (wie beim ersten Flugund droht wieder an der Bagger-Wand zu zerschellen! Björn schaltet auf Stabilized Modus um und startet durch
-o Von außen geführten Kabeln zum Motor und zum Servo!\\ + 
-• Schwierigkeiten bei Verbindung zu QGC. Dauert ​sehr lange! Scheinbar lädt QGC ALLES neu (???)\\ +Auch ein zweiter automatischer Startversuch mit verschobener Landebahn scheitert
-• AP: Untersuchungen sind nötig!\\ + 
-• AP: Immer gleichen Laptop verwendenJeder hat eine andere Version von QGC.\\ +Björn übernimmt wieder stabilized und probiert nun den Flieger manuell zu landen - das funktioniert perfekt
-• AP: ggf. Laptop für Searchwing kaufen! (?)\\ + 
-•  Flug verlief erfolgreich!!!\\ +===== Analyse / Ergebnisse ===== 
-Mission – Loitern – Stabilized – Altitude Mode\\ + 
-• Test im Altitude-Mode erfolgreichFunktioniert wie gedachtKeine Vertauschung von oben und unten (rauf/​runter)\\ +  * Die Landung erfolg immer mit 5° Winkel ​Länge des Anflugs ist nicht entscheidentEr schaltet dementsprechend später auf den "Glide path" um. 
-• Hinweis: Höhenregelung ​ist sehr träge.\\ +  * Landungen im Stabilized Modus sind nicht schwer ​und können relativ leicht erlernt werden 
-• APÜberlegung ob Ultraschall-Sensor einbezogen werden sollteZukunftsprojekt.\\ +  * Es ist gut genug Akku-Kapazität zu haben um viele Versuche für den Anflug zu haben
-• Landung im Stabilized Mode war superDanke Björn.\\+  * Wenn man nicht sicher ist, durchstarten! 
 + 
 +Log Analyze[[https://​review.px4.io/​plot_app?​log=6298d280-e7e9-411c-aae1-b14f3a6a7268|Review.px4.io]]
  
  
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  • by kingbbq