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kingbbq
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kingbbq
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-test+===== Flug am 27.02.2019 bei Gozo Malta - Hippodrom ===== 
 + 
 +===== Ziel des Fluges ===== 
 + 
 +Testen der Funktion "​Return To Ship"​ 
 + 
 +===== Modell: Peter2 ===== 
 + 
 +=== Konfiguration:​ === 
 + 
 +  * Firmware 1.8.1dev (Anpassungen von Björn für Kamera-Trigger) 
 +  * 2150g Gewicht 
 +  * Schwerpunkt 71mm 
 +  * Akku ID X 
 + 
 +===== Flug Protokoll ===== 
 + 
 +  * <font 12pt/​Calibri,​sans-serif;;​inherit;;​inherit>​Mission RTS. HomePoint setzen lassen, dann Landung im Stabilized Mode. Höhe von 50m auf 25m dann Landung.</​font>​ 
 +  * <font 12pt/​Calibri,​sans-serif;;​inherit;;​inherit>​Mission soll unterbrochen werden und manuelles Fliegen im Stabilized und auch im Altitude Mode (letzteres wurde nicht gemacht)</​font>​ 
 +  * <font 12pt/​Calibri,​sans-serif;;​inherit;;​inherit>​Einstellungen auf absolute Höhe, nicht relativ.</​font>​ 
 +  * <font 12pt/​Calibri,​sans-serif;;​inherit;;​inherit>​PiZ soll nun mit Skript regelmäßig selbständig Bilder machen. Entscheidung:​ Ohne PiZ</​font>​ 
 +  * <font 12pt/​Wingdings;;​inherit;;​inherit>​Wind kommt aus Richtung Westen mit 40km/h. Update: GroundSpeed hin und zurück hat Unterschied von 27-11m/s à</​font>​57km/​h Windgeschwindigkeit. 
 +  * <font 12pt/​Calibri,​sans-serif;;#​00b0f0;;​inherit>​**AP:</​font>​**Anmerkung auf Know-How Seite: Cruizespeed soll bei Wind von 40% auf 60% gesetzt werden. 
 +  * <font 12pt/​Calibri,​sans-serif;;#​00b0f0;;​inherit>​**AP:</​font>​**LUA Pilot checken. Batterieanzeige an Fernbedienung ist falsch. Prozentanzeige. 
 +  * <font 12pt/​Wingdings;;​inherit;;​inherit>​Neue Mission uploaded während Flug. Flieger soll HomePoint setzen à</​font>​Funktioniert nicht. Statemachine wird nicht abgearbeitet. <font inherit/​Wingdings;;​inherit;;​inherit>​à</​font>​Problem behoben.QGroundcontrol beendet während Flieger im Loiter Modus ist, dann neu gestartet. HomePunkt verschiebt sich jetzt. ​ \\ 
 +    Neu: Laptop mit continue Mission. Start der Mission nicht über Fernbedienung sondern über QGC. 
 +  * <font 12pt/​Calibri,​sans-serif;;#​00b0f0;;​inherit>​**AP:</​font>​**Stateabfrage in main-loop auf Flightmode-changed. 
 +  * <font 12pt/​Calibri,​sans-serif;;#​00b0f0;;​inherit>​**AP:</​font>​**Parameteranpassung Spannung [Volt] der Batterie in px4 Parameter 
 +  * <font 12pt/​Calibri,​sans-serif;;​inherit;;​inherit>​! Manueller Killswitch funktioniert im Flug. Nachricht kam („Killswitch engaged“) in QGC. Hängen bleiben mit Jacke am Hebel.</​font>​ 
 +  * <font 12pt/​Calibri,​sans-serif;;#​00b0f0;;​inherit>​**AP:</​font>​**Abhilfe ggf. Kappe über Hebel (?) 
 +  * <font 12pt/​Calibri,​sans-serif;;​inherit;;​inherit>​Neue Mission. Loiter auf 50m. Exit Mission zu Landeanflug oder Goto-Points ging nicht mehr. Immer RTL-Mode.</​font>​ 
 +  * <font 12pt/​Calibri,​sans-serif;;​red;;​inherit>​**BUG!</​font>​** Flieger geht immer in RTL. Mann kommt nicht auf dem RTL Modus raus. Ändern der Mission über Ubuntu-Laptop mit QGC funktioniert nicht. Auch anschalten der Telemetrie diese Laptops bringt nichts. 
 +  * <font 12pt/​Wingdings;;​inherit;;​inherit>​Problem behoben durch neue vorhandene Mission über Gregors Laptop. Dann Umschalten in Stabilized Mode möglich. Zurückholen,​ Landeanflug üben, dann Landeanflug im Stabilized Mode à</​font>​erfolgreich. 
 +  * <font 12pt/​Calibri,​sans-serif;;​inherit;;​inherit>​Batterie in Peter II: #43 (die Aufgeblähte)</​font>​ 
 +  * <font 12pt/​Calibri,​sans-serif;;​inherit;;​inherit>​Nach Landung Motorschrauben sehr lose: Beide Schrauben rechts verloren. Schraube links unten lag lose im Loch. Erneutes Anschrauben ging nicht. Gewinde defekt. Einkleben nicht vorort möglich. Abbruch der weiteren Tagestests.</​font>​ 
 +  * <font 12pt/​Calibri,​sans-serif;;#​00b0f0;;​inherit>​**AP:</​font>​**Motor mount ersetzen bzw. verbessern. 
 +  * <font 12pt/​Calibri,​sans-serif;;​inherit;;​inherit>​Erfolgreiche Mission. Lösen der Probleme ohne Panik. Zielstrebiges Überlegen und schöne Landung.</​font>​ 
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 +===== Analyse / Ergebnisse =====
  
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