[[searchwing-flug-105]]

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searchwing-flug-105 [2019/03/01 16:43]
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searchwing-flug-105 [2019/03/01 17:58]
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-• 1. Flug:\\ +===== Flug 105 am 28.02.2019 bei Gozo - Hippodrom ===== 
-o Normaler Start. Wurf mit Anlauf\\ + 
-o Mission von gestern  Stabilized Mode  dann 2. Telemetrie anschalten.\\ +===== Ziel des Fluges ===== 
-o 1. Telemetrie von Beginn an.\\ + 
-o PiZ Test  Regelmäßige Bilder 1/sec. Funktioniert.\\ +Jungfernflug von Platschi. Bevor wir danach mit Platschi ins Wasser wollen, wollen wir Anland noch einmal kurz die Funktionstüchtigkeit des Flieger verifizieren. 
-• Während Vorbereitung:​ Telemetrie: „Communication lost“ oft!  Antennenunabhängig (klein / Stabantenne)  jetzt wieder ok.\\ + 
-• Kleinere Runde missioniert.\\ +===== Modell Platschi ===== 
-• Wenn in QGC grüner Strich weg ist, ist die ganze Parameterliste übertragen!  Communication lost wieder ok.\\ + 
-• Communication lost ist Platschi-spezifisches Problem.\\ +  * Konfiguration:​ 
-• !!! Motorausfall nah Pre-Flight Test  Kabel kalte Lötstelle !!!\\ + 
-• 1 Stecker war nur halb drin elektrisch aber definitiv noch Kontakt  nicht die Ursache, aber hätte Probleme beim Fliegen ergeben!\\ +  * Firmware 1.81 
-Lösung: Kabel für Motor außen verlegen.\\ + 
-• NEU: In Platschi sind jetzt 2 kabel für Motor (außen und innen)\\ +  * Gewicht 2.100g 
-• V-Tail links funktioniert nun nicht mehr (wahrscheinlich Kabel zum Servo beschädigt beim durchbohren der Löcher für die Motorkabel.\\ +  * Schwerpunkt 71mm (mit zusätzlichem Gewicht) 
-• Austausch des Servos. Kabel abgeschnitten.\\ +  * Wasserdicht! 
-• Kabel auch außen verlegt.\\ + 
-• Alles gut verklebt mit Epoxi-Kleber.\\ +===== Flug Protokoll ===== 
-• Kommunikation von Pixracer und PiZ über serial geht nicht. TX/RX vertauscht? Kabel kaputt? AP: Testen!\\ + 
-• Verklebung mit Epoxi und Servokabel mit Heißkleber!\\ +==== 1. Versuch ==== 
-• Versuch 2 (1. Flug) mit Platschi I mit\\ + 
-o Von außen geführten Kabeln zum Motor und zum Servo!\\ +Wir fahren zum Startplatz, schließen alles an und machen den Motor-Testlauf. Nach wenigen Sekunden fällt der Motor aus, d.h. er zuckt nur noch - alles deutet auf einen Kabelbruch eines der 3 Kabel vom ESC zum Motor hin. In der Nacht hatten Fritz und Björn bereits das XT-60 Kabel des ESCs und auch eines der 3 Kabel getauscht. Der Versuch schein zu scheitern. 
-• Schwierigkeiten bei Verbindung zu QGC. Dauert sehr lange! Scheinbar lädt QGC ALLES neu (???)\\ + 
-• AP: Untersuchungen sind nötig!\\ +Wir beschliesen den Flieger wieder zurück in die Werkstatt zu nehmen und das Problem zu analysieren. Beim Auseinanderbauen der Stecktverbindungen vom ESC zum Motor - die alle mit Schrumpfschlauch gesichert sind - zeigt sich, dass einer der Stecker nicht ganz eingerastet war. Da es nicht sicher ist, ob das wirklich der Fehler war, beschließen wir, alle 3 Kabel zu erstetzen. Die Zeit drängt, es gibt nur noch einen möglichen Meer-Termin - und zwar heute. Wir entscheiden uns dafür, die Kabel extern zu verlegen, d.h. außerhalb des Rumpfes und sie auf der dichten Seite des Rumpfes mit Epoxyd-Kleber abzudichten. Das gelingt, aber auch das Kabel des rechten Servos wird hier beschädigt,​ der Servo wird entfernt und der Servo mit der ID 00 eingebaut, das Kabel ebenfalls außerhalb verlegt und mit Heiskleber abgedichtet. 
-• AP: Immer gleichen Laptop verwenden. Jeder hat eine andere Version von QGC.\\ + 
-• AP: ggf. Laptop für Searchwing kaufen! (?)\\ +Alle Funktionstests vor Ort verlaufen gut, wir entscheiden uns zum zweiten Versuch des ersten Jungfernfluges. 
-•  Flug verlief erfolgreich!!!\\ + 
-Mission – Loitern – Stabilized – Altitude Mode\\ +==== 2. Versuch ==== 
-• Test im Altitude-Mode erfolgreich. Funktioniert wie gedacht. Keine Vertauschung von oben und unten (rauf/​runter)\\ + 
-• Hinweis: Höhenregelung ist sehr träge.\\ +===== Analyse / Ergebnisse ===== 
-• AP: Überlegung ob Ultraschall-Sensor einbezogen werden sollte. Zukunftsprojekt.\\ + 
-• Landung im Stabilized Mode war super. Danke Björn.+• 1. Flug: \\ o Normaler Start. Wurf mit Anlauf \\ o Mission von gestern  Stabilized Mode  dann 2. Telemetrie anschalten. \\ o 1. Telemetrie von Beginn an. \\ o PiZ Test  Regelmäßige Bilder 1/sec. Funktioniert. \\ • Während Vorbereitung:​ Telemetrie: „Communication lost“ oft!  Antennenunabhängig (klein / Stabantenne)  jetzt wieder ok. \\ • Kleinere Runde missioniert. \\ • Wenn in QGC grüner Strich weg ist, ist die ganze Parameterliste übertragen!  Communication lost wieder ok. \\ • Communication lost ist Platschi-spezifisches Problem. \\ • !!! Motorausfall nah Pre-Flight Test  Kabel kalte Lötstelle !!! \\ • 1 Stecker war nur halb drin elektrisch aber definitiv noch Kontakt  nicht die Ursache, aber hätte Probleme beim Fliegen ergeben! \\ Lösung: Kabel für Motor außen verlegen. \\ • NEU: In Platschi sind jetzt 2 kabel für Motor (außen und innen) \\ • V-Tail links funktioniert nun nicht mehr (wahrscheinlich Kabel zum Servo beschädigt beim durchbohren der Löcher für die Motorkabel. \\ • Austausch des Servos. Kabel abgeschnitten. \\ • Kabel auch außen verlegt. \\ • Alles gut verklebt mit Epoxi-Kleber. \\ • Kommunikation von Pixracer und PiZ über serial geht nicht. TX/RX vertauscht? Kabel kaputt? AP: Testen! \\ • Verklebung mit Epoxi und Servokabel mit Heißkleber! \\ • Versuch 2 (1. Flug) mit Platschi I mit \\ o Von außen geführten Kabeln zum Motor und zum Servo! \\ • Schwierigkeiten bei Verbindung zu QGC. Dauert sehr lange! Scheinbar lädt QGC ALLES neu (???) \\ • AP: Untersuchungen sind nötig! \\ • AP: Immer gleichen Laptop verwenden. Jeder hat eine andere Version von QGC. \\ • AP: ggf. Laptop für Searchwing kaufen! (?) \\ •  Flug verlief erfolgreich!!! \\ Mission – Loitern – Stabilized – Altitude Mode \\ • Test im Altitude-Mode erfolgreich. Funktioniert wie gedacht. Keine Vertauschung von oben und unten (rauf/​runter) \\ • Hinweis: Höhenregelung ist sehr träge. \\ • AP: Überlegung ob Ultraschall-Sensor einbezogen werden sollte. Zukunftsprojekt. \\ • Landung im Stabilized Mode war super. Danke Björn.
  
  
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  • Last modified: 2019/10/13 14:57
  • by j0ge4622