[[searchwing-flug-105]]

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searchwing-flug-105 [2019/03/01 17:58]
kingbbq
searchwing-flug-105 [2019/03/01 18:16]
kingbbq
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 ==== 2. Versuch ==== ==== 2. Versuch ====
 +
 +  * Kommunikation von Pixracer und PiZ über serial geht nicht. TX/RX vertauscht? Kabel kaputt? AP: Testen!
 +  * Versuch 2 (1. Flug) mit Platschi I mit
 +  * Von außen geführten Kabeln zum Motor und zum Servo!
 +  * Schwierigkeiten bei Verbindung zu QGC. Dauert sehr lange! Scheinbar lädt QGC ALLES neu
 +  * AP: Untersuchungen sind nötig! Warum dauert die Telemetrie Verbindung manchmal so lang? Liegt es an der neuen Firmware Version? Wenn der "​grüne Balken"​ für die Parameter einmal durchgelaufen ist, geht es wieder schnell.
 +  * AP: Immer gleichen Laptop verwenden. Jeder hat eine andere Version von QGC.
 +  * **Der Flug inkl. manueller Landung erfolgreich!!!**
 +  * **Test im Altitude-Mode erfolgreich. **Funktioniert wie gedacht. Keine Vertauschung von oben und unten (rauf/​runter)
 +  *
  
 ===== Analyse / Ergebnisse ===== ===== Analyse / Ergebnisse =====
  
-• 1. Flug\\ o Normaler Start. Wurf mit Anlauf \\ o Mission von gestern  Stabilized Mode  dann 2. Telemetrie anschalten. \\ o 1. Telemetrie von Beginn an. \\ o PiZ Test  Regelmäßige Bilder 1/sec. Funktioniert\\ • Während VorbereitungTelemetrie„Communication lost“ oft!  Antennenunabhängig (klein ​Stabantenne)  jetzt wieder ok\\ • Kleinere Runde missioniert\\ • Wenn in QGC grüner Strich weg ist, ist die ganze Parameterliste übertragen!  Communication lost wieder ok. \\ • Communication lost ist Platschi-spezifisches Problem. \\ • !!! Motorausfall nah Pre-Flight Test  Kabel kalte Lötstelle !!! \\ • 1 Stecker war nur halb drin elektrisch aber definitiv noch Kontakt  nicht die Ursache, aber hätte Probleme beim Fliegen ergeben! \\ Lösung: Kabel für Motor außen verlegen. \\ • NEU: In Platschi sind jetzt 2 kabel für Motor (außen und innen) \\ • V-Tail links funktioniert nun nicht mehr (wahrscheinlich Kabel zum Servo beschädigt beim durchbohren der Löcher für die Motorkabel. \\ • Austausch des Servos. Kabel abgeschnitten. \\ • Kabel auch außen verlegt. \\ • Alles gut verklebt mit Epoxi-Kleber. \\ • Kommunikation von Pixracer und PiZ über serial geht nicht. TX/RX vertauscht? Kabel kaputt? AP: Testen! \\ • Verklebung mit Epoxi und Servokabel mit Heißkleber! \\ • Versuch 2 (1. Flug) mit Platschi I mit \\ o Von außen geführten Kabeln zum Motor und zum Servo! \\ • Schwierigkeiten bei Verbindung zu QGC. Dauert sehr lange! Scheinbar lädt QGC ALLES neu (???) \\ • AP: Untersuchungen sind nötig! \\ • AP: Immer gleichen Laptop verwenden. Jeder hat eine andere Version von QGC. \\ • AP: ggf. Laptop für Searchwing kaufen! (?) \\ •  Flug verlief erfolgreich!!! \\ Mission – Loitern – Stabilized – Altitude Mode \\ • Test im Altitude-Mode erfolgreich. Funktioniert wie gedacht. Keine Vertauschung von oben und unten (rauf/​runter) \\ • Hinweis: Höhenregelung ist sehr träge. \\ • AP: Überlegung ob Ultraschall-Sensor einbezogen werden sollte. Zukunftsprojekt. \\ • Landung im Stabilized Mode war superDanke Björn.+Hinweis**Höhenregelung ist sehr träge.** 
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 +**Log[[https://review.px4.io/​plot_app?​log=d2298e5c-6881-4983-bad4-c0345a6418e2|review.px4.io]]**
  
  
  • searchwing-flug-105.txt
  • Last modified: 2019/10/13 14:57
  • by j0ge4622