[[searchwing-flug-106]]

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searchwing-flug-106 [2019/03/01 15:36]
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searchwing-flug-106 [2019/03/01 15:49]
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 +===== Flug 106 am 28.02.2019 bei Malta, Fährhafen Gozo =====
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 +===== Ziel des Fluges =====
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 +Simulation Rettungsflug über Meer:
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 +Start von Land, Flug über Meer mit Such-Pattern,​ Landung im Wasser, Bergung aus Boot.
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 +===== Modell: Platschi =====
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 +=== Konfiguration:​ ===
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 +  * Firmware 1.8.1 dev
 +  * Verwendeter Akku Nr. #43 ( Nachtrag: Endspannung nah beiden Flügen 3,8V)
 +  * Verwendeter Motor Nr. #46 \\
 +  * 2150g Gewicht
 +  * Schwerpunkt 71mm (Zusatzgewicht vorne)
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 +===== Flug Protokoll =====
 +
 + \\ • Fliegergewicht 2,15kg \\ • **AP:​** ​ 2 mittelgroße Koffer kaufen für Werkzeug und Kram. Check Mitnahmeliste für Details.
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 +==== Plan ====
 +
 +  * LAND: Wurfstart von Land an Klippe. 2 Personen an Land. Telemetrie (passiv)
 +  * MEER: Telemetrie (aktiv) und Fernbedienung an Board. 3 Personen.
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 +•  auf zum Flug übers Meer!!!!! \\ • Info: Sturm auf Malta war der stärkste Sturm hier seit 1989 lt. Hausdame Frau Borg. \\ • INFO: Fernbedienung „Connection lost“ ist nur WARNING \\ • INFO: „Telemetrie lost“ ist nur WARNING („Manual control lost“) \\ • Planung für Landung im Wasser: \\ o Björn, Max, Mike auf Boot \\ o Fritz und Gregor auf Land \\ o Mission: Search-Pattern,​ dann Loitern \\ o Haupt-Telemetrie vom Land \\ o Diskussion über 2. Erneuten Start: \\  Innen ggf. alles nass \\  Zu dunkel. Sonne geht unter (Nachtrag: 8min vor Sonnenuntergang ist Platschi gelandet) \\  Erster Flug wäre auch ohne Erkenntnis wenn zweiter Flug verkackt. \\ • Alles super! Landung prima im Stabilized Mode von Björn \\ • Mission Accomplished! \\ • Aktive Telemetrie war doch LAND \\ • Passive Telemetrie war BOOT \\ • AP:
 +
 +===== Analyse / Ergebnisse =====
 +
 Searchwing Developer Camp Malta Searchwing Developer Camp Malta
  
-Flugprotokoll \\ +Flugprotokoll \\ Mittwoch 28.2.19
-Mittwoch 28.2.19+
  
-•   ​Platschi I \\ +[[https://review.px4.io/plot_app?​log=adfba9f9-da7e-4c12-adbd-958bd5f54cdc|https://​review.px4.io/plot_app?log=adfba9f9-da7e-4c12-adbd-958bd5f54cdc]]
-•   Test im Haus mit 2 Telemetrien. Sync zwischen 2 QGC funktioniert,​ aber sehr langsam!\\ +
-•   ​WARNINGWLAN Verbindung zu PiZ klappt nur nach mehrmaligem bestätigen des PW\\ +
-Vermutung: Elektromagn. Hölle!\\ +
-AP: Möglichkeit Daten über große Telemetrie an Laptops senden. Muffling Protokoll  Tunnel = große Task!\\ +
-•   ​Verwendeter Akku Nr. #43 ( Nachtrag: Endspannung nah beiden Flügen 3,8V)\\ +
-•   ​Verwendeter Motor Nr. #46\\ +
-•   ​Fliegergewicht 2,15kg\\ +
-•   ​Gleichtgewichtswaage 7,8cm Zusatzgewichte 2 Steine 90g eingewickelt und eingeklebt  leicht kopflastig bei 7,1cm\\ +
-•   AP: 2 mittelgroße Koffer kaufen für Werkzeug und Kram. Check Mitnahmeliste für Details.\\ +
-•   Wie könnte Meer-Mission aussehen?​\\ +
-LAND: Wurfstart von Land an Klippe. 2 Personen an Land. Telemetrie (passiv)\\ +
-MEER: Telemetrie (aktiv) ​ und Fernbedienung an Board. 3 Personen.\\ +
-•   1. Flug: \\ +
-o   ​Normaler Start. Wurf mit Anlauf\\ +
-o   ​Mission von gestern  Stabilized Mode  dann 2. Telemetrie anschalten.\\ +
-o   1. Telemetrie von Beginn an.\\ +
-o   PiZ Test  Regelmäßige Bilder 1/secFunktioniert.\\ +
-•   ​Während Vorbereitung:​ Telemetrie: „Communication lost“ oft!  Antennenunabhängig (klein ​Stabantenne)  jetzt wieder ok.\\ +
-•   ​Kleinere Runde missioniert.\\ +
-•    Wenn in QGC grüner Strich weg ist, ist die ganze Parameterliste übertragen!  Communication lost wieder ok.\\ +
-•   ​Communication lost ist Platschi-spezifisches Problem.\\ +
-•   !!! Motorausfall nah Pre-Flight Test  Kabel kalte Lötstelle !!!\\ +
-•   1 Stecker war nur halb drin elektrisch aber definitiv noch Kontakt  nicht die Ursache, aber hätte Probleme beim Fliegen ergeben!\\ +
-Lösung: Kabel für Motor außen verlegen.\\ +
-•   NEU: In Platschi sind jetzt 2 kabel für Motor (außen und innen)\\ +
-•   V-Tail links funktioniert nun nicht mehr (wahrscheinlich Kabel zum Servo beschädigt beim durchbohren der Löcher für die Motorkabel.\\ +
-•   ​Austausch des Servos. Kabel abgeschnitten.\\ +
-•   Kabel auch außen verlegt.\\ +
-•   Alles gut verklebt mit Epoxi-Kleber.\\ +
-•   ​Kommunikation von Pixracer und PiZ über serial geht nichtTX/RX vertauschtKabel kaputt? AP: Testen!\\ +
-•   ​Verklebung mit Epoxi und Servokabel mit Heißkleber!\\ +
-•   ​Versuch 2 (1. Flug) mit Platschi I mit\\ +
-o   Von außen geführten Kabeln zum Motor und zum Servo!\\ +
-•   ​Schwierigkeiten bei Verbindung zu QGC. Dauert sehr lange! Scheinbar lädt QGC ALLES neu (???)\\ +
-•   AP: Untersuchungen sind nötig!\\ +
-•   AP: Immer gleichen Laptop verwenden. Jeder hat eine andere Version von QGC.\\ +
-•   AP: ggf. Laptop für Searchwing kaufen! (?)\\ +
-•    Flug verlief erfolgreich!!!\\ +
-Mission – Loitern – Stabilized – Altitude Mode\\ +
-•   Test im Altitude-Mode erfolgreich. Funktioniert wie gedacht. Keine Vertauschung von oben und unten (rauf/​runter)\\ +
-•   ​Hinweis:​ Höhenregelung ist sehr träge.\\ +
-•   AP: Überlegung ob Ultraschall-Sensor einbezogen werden sollte. Zukunftsprojekt.\\ +
-•   ​Landung im Stabilized Mode war super. Danke Björn.\\ +
-•    auf zum Flug übers Meer!!!!!\\ +
-•   Info: Sturm auf Malta war der stärkste Sturm hier seit 1989 lt. Hausdame Frau Borg.\\ +
-•   INFO: Fernbedienung „Connection lost“ ist nur WARNING\\ +
-•   INFO: „Telemetrie lost“ ist nur WARNING („Manual control lost“)\\ +
-•   ​Planung für Landung im Wasser:\\ +
-o   ​Björn,​ Max, Mike auf Boot\\ +
-o   Fritz und Gregor auf Land \\ +
-o   ​Mission:​ Search-Pattern, dann Loitern\\ +
-o   Haupt-Telemetrie vom Land\\ +
-o   ​Diskussion über 2. Erneuten Start:\\ +
-   Innen ggf. alles nass \\ +
-   Zu dunkel. Sonne geht unter (Nachtrag: 8min vor Sonnenuntergang ist Platschi gelandet)\\ +
-   ​Erster Flug wäre auch ohne Erkenntnis wenn zweiter Flug verkackt.\\ +
-•   Alles super! Landung prima im Stabilized Mode von Björn\\ +
-•   ​Mission Accomplished!\\ +
-•   ​Aktive Telemetrie war doch LAND\\ +
-•   ​Passive Telemetrie war BOOT\\ +
-•   AP: \\+
  
  
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  • Last modified: 2019/10/13 14:56
  • by j0ge4622