[[searchwing-flug-106]]

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searchwing-flug-106 [2019/03/01 15:45]
kingbbq
searchwing-flug-106 [2019/03/01 16:01]
kingbbq
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-===== Flug am dd.mm.yyyy bei NNN =====+====== Flug 106 am 28.02.2019 bei Malta, Fährhafen Gozo ======
  
 ===== Ziel des Fluges ===== ===== Ziel des Fluges =====
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 Start von Land, Flug über Meer mit Such-Pattern,​ Landung im Wasser, Bergung aus Boot. Start von Land, Flug über Meer mit Such-Pattern,​ Landung im Wasser, Bergung aus Boot.
 +
 +  * LAND: Wurfstart von Land an Klippe. 2 Personen an Land. Telemetrie (passiv)
 +  * MEER: Telemetrie (aktiv) und Fernbedienung an Board. 3 Personen.
  
 ===== Modell: Platschi ===== ===== Modell: Platschi =====
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   * Firmware 1.8.1 dev   * Firmware 1.8.1 dev
-  * ca1400g Gewicht +  * Verwendeter Akku Nr#43 ( Nachtrag: Endspannung nah beiden Flügen 3,8V) 
-  * Schwerpunkt 71mm +  * Verwendeter Motor Nr. #46 
-  * Keine Haube +  * 2150g Gewicht 
-  * Akku ID X+  * Schwerpunkt 71mm (Zusatzgewicht vorne)
  
 ===== Flug Protokoll ===== ===== Flug Protokoll =====
  
-• Platschi I \\ • Test im Haus mit 2 Telemetrien. Sync zwischen 2 QGC funktioniert,​ aber sehr langsam! \\ • WARNING: WLAN Verbindung zu PiZ klappt nur nach mehrmaligem bestätigen des PW \\ Vermutung: Elektromagn. Hölle! \\ AP: Möglichkeit Daten über große Telemetrie an Laptops senden. Muffling Protokoll  Tunnel = große Task! \\ • Verwendeter Akku Nr. #43 ( Nachtrag: Endspannung nah beiden Flügen 3,8V) \\ • Verwendeter Motor Nr. #46 \\ • Fliegergewicht 2,15kg \\ • Gleichtgewichtswaage 7,8cm Zusatzgewichte 2 Steine 90g eingewickelt und eingeklebt  leicht kopflastig bei 7,1cm \\ • AP: 2 mittelgroße Koffer kaufen für Werkzeug und Kram. Check Mitnahmeliste für Details. ​\\ • Wie könnte Meer-Mission aussehen? \\ LAND: Wurfstart von Land an Klippe. 2 Personen an Land. Telemetrie (passiv) \\ MEER: Telemetrie (aktiv) und Fernbedienung an Board. 3 Personen. \\ • 1. Flug: \\ o Normaler Start. Wurf mit Anlauf \\ o Mission von gestern  Stabilized Mode  dann 2. Telemetrie anschalten. \\ o 1. Telemetrie von Beginn an. \\ o PiZ Test  Regelmäßige Bilder 1/sec. Funktioniert. \\ • Während Vorbereitung:​ Telemetrie: „Communication lost“ oft!  Antennenunabhängig (klein / Stabantenne)  jetzt wieder ok. \\ • Kleinere Runde missioniert. \\ • Wenn in QGC grüner Strich weg ist, ist die ganze Parameterliste übertragen!  Communication lost wieder ok. \\ • Communication lost ist Platschi-spezifisches Problem. \\ • !!! Motorausfall nah Pre-Flight Test  Kabel kalte Lötstelle !!! \\ • 1 Stecker war nur halb drin elektrisch aber definitiv noch Kontakt  nicht die Ursache, aber hätte Probleme beim Fliegen ergeben! \\ Lösung: Kabel für Motor außen verlegen. \\ • NEU: In Platschi sind jetzt 2 kabel für Motor (außen und innen) \\ • V-Tail links funktioniert nun nicht mehr (wahrscheinlich Kabel zum Servo beschädigt beim durchbohren der Löcher für die Motorkabel. \\ • Austausch des Servos. Kabel abgeschnitten. \\ • Kabel auch außen verlegt. \\ • Alles gut verklebt mit Epoxi-Kleber. \\ • Kommunikation von Pixracer und PiZ über serial geht nicht. TX/RX vertauscht? Kabel kaputt? AP: Testen! \\ • Verklebung mit Epoxi und Servokabel mit Heißkleber! \\ • Versuch 2 (1. Flug) mit Platschi I mit \\ o Von außen geführten Kabeln zum Motor und zum Servo! \\ • Schwierigkeiten bei Verbindung zu QGC. Dauert sehr lange! Scheinbar lädt QGC ALLES neu (???) \\ • AP: Untersuchungen sind nötig! \\ • AP: Immer gleichen Laptop verwenden. Jeder hat eine andere Version von QGC. \\ • AP: ggf. Laptop für Searchwing kaufen! (?) \\ •  Flug verlief erfolgreich!!! \\ Mission – Loitern – Stabilized – Altitude Mode \\ • Test im Altitude-Mode erfolgreich. Funktioniert wie gedacht. Keine Vertauschung von oben und unten (rauf/​runter) \\ • Hinweis: Höhenregelung ist sehr träge. \\ • AP: Überlegung ob Ultraschall-Sensor einbezogen werden sollte. Zukunftsprojekt. \\ • Landung im Stabilized Mode war super. Danke Björn. \\ •  auf zum Flug übers Meer!!!!! \\ • Info: Sturm auf Malta war der stärkste Sturm hier seit 1989 lt. Hausdame Frau Borg. \\ • INFO: Fernbedienung „Connection lost“ ist nur WARNING \\ • INFO: „Telemetrie lost“ ist nur WARNING („Manual control lost“) \\ • Planung für Landung im Wasser: ​\\ o Björn, Max, Mike auf Boot \\ o Fritz und Gregor auf Land \\ o Mission: Search-Pattern,​ dann Loitern ​\\ o Haupt-Telemetrie vom Land \\ o Diskussion über 2Erneuten Start: \\  Innen ggfalles nass \\  Zu dunkelSonne geht unter (Nachtrag: 8min vor Sonnenuntergang ist Platschi gelandet\\  Erster Flug wäre auch ohne Erkenntnis wenn zweiter Flug verkackt. \\ • Alles super! Landung prima im Stabilized Mode von Björn ​\\ • Mission Accomplished! ​\\ • Aktive Telemetrie war doch LAND \\ • Passive Telemetrie war BOOT \\ • AP: +  * **AP:**  ​2 mittelgroße Koffer kaufen für Werkzeug und Kram. Check Mitnahmeliste für Details. 
 +  * Planung für Landung im Wasser: 
 +  * Björn, Max, Mike auf Boot 
 +  * Fritz und Gregor auf Land 
 +  * Mission: Search-Pattern,​ dann Loitern 
 +  * Haupt-Telemetrie vom Land 
 +  * Mission verläuft sehr gut. 
 +  * Telemetrie Verbindung schlechtNur sporadisch und schlechte Update-Frequenz. 
 +  * Nach Mission ​geht der Flieger in Loiter. 
 +  * Das Boot fährt zum Punkt unter dem Flugzeug, umschalten auf Altitude / Stabilized. 
 +  * Landung des Fliegers im Wasser, mit sehr langsamer Geschwindigkeit - ca. 10 m/s 
 +  * Flieger wird innerhalb von ca. 30 sekunden auf dem Wasser gezogen 
 +  * Nach dem Öffnen an Land - Anscheinend alles dicht. Nur minimale Mengen Wasser im Flugzeug ​(wenige Tropfen) 
 +  * **Alles super! Landung prima im Stabilized Mode von Björn** 
 +  * **Mission Accomplished!**
 ===== Analyse / Ergebnisse ===== ===== Analyse / Ergebnisse =====
  
-Searchwing Developer Camp Malta+Analyse Telemetrie-Qualität:​ Anscheinend ist die Telemetrie mit 2 Empfänger schlecht. Sobald Telemetrie2 (auf Boot) abgeschaltet wird, ist der Empfang auf Telemetrie1 sehr gut!
  
-Flugprotokoll \\ Mittwoch 28.2.19+**AP: **Verifizieren! - Gehen Empfänger?
  
 [[https://​review.px4.io/​plot_app?​log=adfba9f9-da7e-4c12-adbd-958bd5f54cdc|https://​review.px4.io/​plot_app?​log=adfba9f9-da7e-4c12-adbd-958bd5f54cdc]] [[https://​review.px4.io/​plot_app?​log=adfba9f9-da7e-4c12-adbd-958bd5f54cdc|https://​review.px4.io/​plot_app?​log=adfba9f9-da7e-4c12-adbd-958bd5f54cdc]]
  
  
  • searchwing-flug-106.txt
  • Last modified: 2019/10/13 14:56
  • by j0ge4622