[[searchwing-flug-117]]

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searchwing-flug-117 [2019/06/15 11:00]
natwati [Anmerkungen/Erkenntnisse]
searchwing-flug-117 [2019/07/08 12:54]
beckmanf [Anmerkungen/Erkenntnisse] Analyse eingefügt
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 ===== Anmerkungen/​Erkenntnisse ===== ===== Anmerkungen/​Erkenntnisse =====
  
-  * Ablauf:+=== Ablauf ​===
  
 <font 11pt/​Calibri,​sans-serif;;​inherit;;​inherit>​Automatischer Start und Abflug einer kurzen Mission. Da diese für die Geschwindigkeit zu klein war wurden der Flieger in über GCS in „Loiter“ versetzt und versucht eine geänderte Mission hochzuladen. Dies scheiterte wiederholt. Nach etwa 10 Minuten begann der Flieger langsamer zu werden und an Höhe zu verlieren, anschließend begann er zu trudeln. Daraufhin erfolgte eine Umschaltung auf Stabilized über die Fernbedienung,​ der Flieger fing sich ab und wurde in Richtung Ufer gesteuert. Beim Umschalten auf RTL versuchte der Flieger Höhe zu gewinnen und begann der erneut zu Trudeln. Daraufhin erfolgte erneut eine Umschaltung auf Stabilized. Während der Flieger (gewollt) an Höhe verlor war eine ausreichende Steuerung möglich. Erst vor dem tatsächlichen Landeanflug wurde das Throttle stufenweise erhöht. Trotzdem war es nicht möglich signifikant an Höhe zu gewinnen. Die verbleibende Geschwindigkeit reichte lediglich um genug Höhe zu gewinnen um über den Uferdamm zu kommen. Danach geriet das Flugzeug aufgrund der niedrigen Geschwindigkeit erneut ins trudeln und stürzte ins Gebüsch.</​font>​ <font 11pt/​Calibri,​sans-serif;;​inherit;;​inherit>​Automatischer Start und Abflug einer kurzen Mission. Da diese für die Geschwindigkeit zu klein war wurden der Flieger in über GCS in „Loiter“ versetzt und versucht eine geänderte Mission hochzuladen. Dies scheiterte wiederholt. Nach etwa 10 Minuten begann der Flieger langsamer zu werden und an Höhe zu verlieren, anschließend begann er zu trudeln. Daraufhin erfolgte eine Umschaltung auf Stabilized über die Fernbedienung,​ der Flieger fing sich ab und wurde in Richtung Ufer gesteuert. Beim Umschalten auf RTL versuchte der Flieger Höhe zu gewinnen und begann der erneut zu Trudeln. Daraufhin erfolgte erneut eine Umschaltung auf Stabilized. Während der Flieger (gewollt) an Höhe verlor war eine ausreichende Steuerung möglich. Erst vor dem tatsächlichen Landeanflug wurde das Throttle stufenweise erhöht. Trotzdem war es nicht möglich signifikant an Höhe zu gewinnen. Die verbleibende Geschwindigkeit reichte lediglich um genug Höhe zu gewinnen um über den Uferdamm zu kommen. Danach geriet das Flugzeug aufgrund der niedrigen Geschwindigkeit erneut ins trudeln und stürzte ins Gebüsch.</​font>​
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       * Missionhochladen immer wieder fehlerhaft       * Missionhochladen immer wieder fehlerhaft
  
 +=== Analyse ===
 +
 +Der Parameter Trimspeed ist bei einem Flug ohne Pitot ohne Belang. Der Parameter FW_CRUISE_THR stand während des Flugs auf 70%, d.h. der Motor war mit 70% Leistung angesteuert. Auch da könnte man nochmal prüfen, ob das nicht schon die volle Leistung ist.
  
 ===== Bilder/​Videos ===== ===== Bilder/​Videos =====
  
  
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  • Last modified: 2019/10/13 12:51
  • by j0ge4622