[[searchwing-flug-117]]

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searchwing-flug-117 [2019/06/14 10:14]
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-====== ​Flug 117 - 2019-06-14 - Platschi1 ​- Mandichiosee - ROS Bilder sammeln ======+====== 117 - 2019_06_14 ​Platschi ​- Mandichiosee - ROS Bilder sammeln ======
  
-===== Randdaten ​=====+===== Infos =====
  
-  * Startzeit: ​XX:XX Uhr +  * Startzeit: ​16:00 Uhr 
-  * Wind: Richtung XX [°], Geschwindigkeit XX [m/​s], ​Art <​konstant, ​böig, …> +  * Flugzeit: 00:13:21 [hh:mm:ss] 
-  * BeteiligteDavid, Max +  * Wind: 100 [°], [m/​s], ​ganz leicht ​böig 
-  * Flugleiter: Jonas +  * Art des StartsWurf 
-  * Fliegerconfig: ​[Link zum Git-Hash der Fliegerconfig] +  * Beteiligte: Jonas, David, Max 
-  * Akku: [Bauteil-ID des Akkus]+  * Fliegerconfig: ​a0c31815f2191415bdf1c1ab8cd2497d25e5c6b5
   * Grund des Fluges: Bilder und Daten mit ROS sammeln um später die Bilderkennung mit tatsächlichen Daten aus dem Flieger zu füttern   * Grund des Fluges: Bilder und Daten mit ROS sammeln um später die Bilderkennung mit tatsächlichen Daten aus dem Flieger zu füttern
 +  * Flight Review: [[https://​review.px4.io/​plot_app?​log=a158eb7d-b94e-4494-99fe-65278dde783b|https://​review.px4.io/​plot_app?​log=a158eb7d-b94e-4494-99fe-65278dde783b]]
  
-===== Fluginfos ===== +===== Ergebnisse ​=====
- +
-  * Art des Starts: Wurf +
-  * Flugzeit: XX:XX:XX [hh:​mm:​ss] +
-  * Fluglog: [Link zur Logdatein in cloud.hs-augsburg.de] +
-  * Flight Review: [Link zum Review unter review.px4.io] +
-  * Screenshot der Mission: [Missionsdarstellung QGC] +
- +
-===== Anmerkungen/​Erkenntnisse ​=====+
  
   * Zu verzeichnende Schäden:   * Zu verzeichnende Schäden:
 +      * Pre-Flight
 +        * Linker Flügel, Servohornanlenkung mechanisch störisch
 +        * Linkes V-Tail, Servo mit Fett sehr schwergängig,​ bei mehrmaligem Laufen etwas leichter
 +      * Flug
 +        * Missionhochladen immer wieder fehlerhaft
 +        * Trudeln beim Loitern
 +        * Kein Anstieg mehr beim Landeanflug -> Crash
 +      * Post-Crash
 +        * Rechtes V-Tail abgebrochen
 +        * Akku vorne aus der Halterung
 +        * Linke Tragfläche eingedellt
   * Gut funktioniert:​   * Gut funktioniert:​
-  ​+      ​Pixracer stabil auch bei mehreren Fehlversuchen mit Kombinationen aus Mission und Geofence 
 +      * Bergung des Flugzeuges mit GPS-Maus inkl. laufendem System nach Crash 
 +      * Test Servos vor dem Flug 
 +      * Segelflug ohne Motor 
 +      * Visuelle Kontrolle des Flugzeuges durch Piloten beim Flug → rechtzeitige Erkennung des ungewöhnlichen Verhaltens 
 +      * Belegung der Fernbedienung mit Failsafes 
 +  * Schlecht funktioniert:​ 
 +      * Überhitzung des ESCs im Schrumpfschlauch bei längerem Flug mit 30m/s, 20A bei Trimspeed 25m/s 
 +      * Befestigung der Anlekung des Ruderhorns 
 +      * RC Empfang
  
 ===== Bilder/​Videos ===== ===== Bilder/​Videos =====
  
  
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