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-Wir sind am 28.2.2018 mit der [[https://​de.wikipedia.org/​wiki/​Pipistrel_Virus|Pipistrel Virus]] von Gregor zum Bodensee geflogen. {{:​pipistrel-virus.jpg}}+Wir sind am 28.2.2018 mit der [[https://​de.wikipedia.org/​wiki/​Pipistrel_Virus|Pipistrel Virus]] von Gregor zum Bodensee geflogen. {{:​pipistrel-virus.jpg?800}}
  
 Am Flügel war eine Kamera, bestehend aus einem [[https://​www.raspberrypi.org/​products/​raspberry-pi-zero-w/​|Raspberry Pi Zero W]], einer [[https://​www.raspberrypi.org/​products/​camera-module-v2|Pi Camera v2 (8MP)]] und einem [[https://​hobbyking.com/​de_de/​turnigy-2000mah-1s-1c-lipoly-w-2-pin-jst-ph-connector.html|2000 mAh 1S Akku]] befestigt. Am Flügel war eine Kamera, bestehend aus einem [[https://​www.raspberrypi.org/​products/​raspberry-pi-zero-w/​|Raspberry Pi Zero W]], einer [[https://​www.raspberrypi.org/​products/​camera-module-v2|Pi Camera v2 (8MP)]] und einem [[https://​hobbyking.com/​de_de/​turnigy-2000mah-1s-1c-lipoly-w-2-pin-jst-ph-connector.html|2000 mAh 1S Akku]] befestigt.
  
-{{:​20180328-pipistrel-kamera.jpg}}{{:​20180328-pipistrel-kamera-flug.jpg}}+{{:​20180328-pipistrel-kamera.jpg?800}}{{:​20180328-pipistrel-kamera-flug.jpg?800}}
  
 Im Flugzeug haben wir die [[http://​store.rfdesign.com.au/​rfd-868x-modem-bare/​|868 MHz Long Range Telemetrie]] von RFDesign mit einem PixRacer plus GPS mitgeführt um die Telemetriereichweite zu testen. Im Flugzeug haben wir die [[http://​store.rfdesign.com.au/​rfd-868x-modem-bare/​|868 MHz Long Range Telemetrie]] von RFDesign mit einem PixRacer plus GPS mitgeführt um die Telemetriereichweite zu testen.
  
-{{:​20180328-flug-bodensee-telemetrie.jpg}}+{{:​20180328-flug-bodensee-telemetrie.jpg?800}}
  
 Flugroute: [[https://​drive.google.com/​open?​id=1Av646odST1Hx6JssSIsvg8x6B27RMOAK&​usp=sharing|Karte]] Flugroute: [[https://​drive.google.com/​open?​id=1Av646odST1Hx6JssSIsvg8x6B27RMOAK&​usp=sharing|Karte]]
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 Die Flughöhe auf dem Hinflug waren ca. 700 - 800 m über Grund. Über dem Bodensee sind wir bis auf ca. 200 m gesunken. Die Flughöhe auf dem Hinflug waren ca. 700 - 800 m über Grund. Über dem Bodensee sind wir bis auf ca. 200 m gesunken.
  
-{{:​20180328-flug-bodensee-hoehenverlauf.jpg}}+{{:​20180328-flug-bodensee-hoehenverlauf.jpg?800}}
  
 Die Telemetrie hat auf dem Hinflug bis ca. 10 km Luftlinie funktioniert. Auf dem Rückflug waren es ca. 43 km. Im Bild ist der Telemetrielog von der Groundstation dargestellt. Die Groundstation war auf dem Flughafen im Auto. Die Antenne war jeweils ein [[http://​store.rfdesign.com.au/​antenna-900mhz-3dbi-dipole-rpsma/​|Lambda/​2 Dipol]]. Die Antenne am Boden war auf dem Autodach befestigt. Die Telemetrie hat auf dem Hinflug bis ca. 10 km Luftlinie funktioniert. Auf dem Rückflug waren es ca. 43 km. Im Bild ist der Telemetrielog von der Groundstation dargestellt. Die Groundstation war auf dem Flughafen im Auto. Die Antenne war jeweils ein [[http://​store.rfdesign.com.au/​antenna-900mhz-3dbi-dipole-rpsma/​|Lambda/​2 Dipol]]. Die Antenne am Boden war auf dem Autodach befestigt.
  
-{{:​20180318-qgroundcontrol-replay.jpg}}+{{:​20180318-qgroundcontrol-replay.jpg?800}}
  
  
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  • by beckmanf