[[searchwing-flug-20180427]]

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searchwing-flug-20180427 [2018/05/12 08:03]
beckmanf [Analyse Fluglog] typo
searchwing-flug-20180427 [2018/05/16 18:46]
joott
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   * Fluglog aus Autopilot analysieren und Ideen für den Autostart haben   * Fluglog aus Autopilot analysieren und Ideen für den Autostart haben
-  * Telemetrie auf Fehler untersuchen (siehe: [[searchwing-telemetrie-check]])+  * Telemetrie auf Fehler untersuchen (fertig - siehe: [[searchwing-telemetrie-check]])
   * PiCam Bilder auf Fehler untersuchen   * PiCam Bilder auf Fehler untersuchen
-  * Arm/Disarm über Fernsteuerung untersuchen +  * Arm/Disarm über Fernsteuerung untersuchen ​(fertig => Damit das funktioniert muss der Halfrate mode ausgeschaltet sein) 
-  * Kufe verstärken / besser anbringen (wurde locker)+  * Kufe verstärken / besser anbringen (wurde locker) (fertig)
  
 === Änderungen für die Checkliste === === Änderungen für die Checkliste ===
Line 36: Line 36:
   * {{ ::​20180427-minitalon-pixracer-ulog.zip | PixRacer ulog files}}   * {{ ::​20180427-minitalon-pixracer-ulog.zip | PixRacer ulog files}}
   * [[https://​www.hs-augsburg.de/​homes/​beckmanf/​searchwing/​flug20180427/​picam/​|Bilder der PiCam]][[https://​cloud.hs-augsburg.de/​index.php/​s/​HeAXlG1vh8jrsU2|Ohne Gras]]   * [[https://​www.hs-augsburg.de/​homes/​beckmanf/​searchwing/​flug20180427/​picam/​|Bilder der PiCam]][[https://​cloud.hs-augsburg.de/​index.php/​s/​HeAXlG1vh8jrsU2|Ohne Gras]]
-  * Videos ​(noch irgendwo)+  * [[https://​cloud.hs-augsburg.de/​index.php/​s/​5KRItUdm0DDzwGi|Videos]]
  
 ==== Analyse Fluglog ==== ==== Analyse Fluglog ====
  
 === Datei 14_53_31.ulog - Handstartversuch,​ dann Aufstieg auf 50m mit Autopilot === === Datei 14_53_31.ulog - Handstartversuch,​ dann Aufstieg auf 50m mit Autopilot ===
-{{::​fluglog-15-53-31-start-analyse.jpg|}}+ 
 +Online: [[https://​review.px4.io/​plot_app?​log=6ee6ab6e-22f3-405b-ab2e-1459369ec73a|Erster Flug (14_53_31.ulg)]] 
 +{{::​fluglog-15-53-31-start-analyse.jpg|Analyse mit Flightplot}}
  
   * Bei t=225s wird der Handstart versucht. Der Mode is "​Auto"​. Throttle is 100%.   * Bei t=225s wird der Handstart versucht. Der Mode is "​Auto"​. Throttle is 100%.
Line 49: Line 51:
   * Bei t=243s schaltet Franz in den "​Mission"​ Mode. Das Flugzeug steigt auf 50m Höhe.   * Bei t=243s schaltet Franz in den "​Mission"​ Mode. Das Flugzeug steigt auf 50m Höhe.
  
-=== Fluglogs ​Online ===+=== Datei 15_28_42.ulg - Zweiter Flug - Manueller Start - 5 Minuten Kreis - Manuelle Landung === 
 + 
 +Online: [[https://​review.px4.io/​plot_app?​log=0af78132-95a9-4260-aa7b-19f211b62aa2|Zweiter Flug (15_28_42.ulg)]] 
 + 
 +Beim zweiten Flug sind wir manuell gestartet, aber Franz hat relativ schnell auf den Missionmode umgeschaltet. Dann ca. 5 Minuten im Kreis geflogen und manuell gelandet. 
 +   
 +=== Datei 16_06_04.ulg - Manueller Start - 2 min Flug - Landung mit Autopilot === 
 + 
 +Online: [[https://​review.px4.io/​plot_app?​log=6a35e31b-1c14-4a32-8ecc-bcc3fcaf52b2|Flug mit Landung (16_06_04.ulg)]]
  
-  * [[https://​review.px4.io/​plot_app?​log=6ee6ab6e-22f3-405b-ab2e-1459369ec73a|Erster Flug (14_53_31.ulg)]] +Dies ist der Flug mit der Landung ​mit dem Autopiloten.
-  * [[https://​review.px4.io/​plot_app?​log=0af78132-95a9-4260-aa7b-19f211b62aa2|Zweiter Flug]] +
-  * [[https://​review.px4.io/​plot_app?​log=6a35e31b-1c14-4a32-8ecc-bcc3fcaf52b2|Flug mit Landung]]+
  
    
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  • by j0ge4622