[[searchwing-flug-20181013]]

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
searchwing-flug-20181013 [2018/10/16 08:33]
beckmanf [Flüge mit Peter] youtube
searchwing-flug-20181013 [2018/10/20 07:06] (current)
beckmanf [Flüge mit Freddy] airspd parameter
Line 65: Line 65:
 Abfliegen einer Mission mit Waypoints in unterschiedlicher Höhe. Abfliegen einer Mission mit Waypoints in unterschiedlicher Höhe.
   * [[https://​review.px4.io/​plot_app?​log=76865761-c742-47e4-82f6-c07439a8a4f3|Flight Review 1. Flug Freddy]]   * [[https://​review.px4.io/​plot_app?​log=76865761-c742-47e4-82f6-c07439a8a4f3|Flight Review 1. Flug Freddy]]
 +  * [[https://​youtu.be/​W2_Zhob_9Xg|Youtube:​ Freddy Start]]
 +  * [[https://​youtu.be/​2rTFrolfngk|Youtube:​ Freddy Landung]]
 +
 +Landung mit 
 +
 +  * FW_AIRSPD_TRIM = 17 m/s
 +  * FW_AIRSPD_MIN = 8 m/s
 +  * FW_LND_AIRSPD_SC = 130%
  
  
Line 72: Line 80:
  
   * [[https://​review.px4.io/​plot_app?​log=4ca25692-057e-4979-9dbe-da36ff2d0efb|Flight Review 2. Flug Freddy]]   * [[https://​review.px4.io/​plot_app?​log=4ca25692-057e-4979-9dbe-da36ff2d0efb|Flight Review 2. Flug Freddy]]
 +  * [[https://​youtu.be/​KrNGXFeN9HA|Youtube:​ Freddy Start 2. Flug]]
 +  * [[https://​youtu.be/​8tfAkL_b3UM|Youtube:​ Freddy Landung 2. Flug]]
 +
 +Landung mit 
 +
 +  * FW_AIRSPD_TRIM = 14 m/s
 +  * FW_AIRSPD_MIN = 8 m/s
 +  * FW_LND_AIRSPD_SC = 130%
  
 === 3. Flug: === === 3. Flug: ===
  
 Es wurde eine Strecke zwischen zwei Wegpunkten mit unterschiedlichen FW_AIRSPEED_TRIM Einstellungen abgeflogen. Es wurde eine Strecke zwischen zwei Wegpunkten mit unterschiedlichen FW_AIRSPEED_TRIM Einstellungen abgeflogen.
-Die Landung erfolgte sehr sanft.+Die Landung erfolgte sehr sanft. Für die Landung waren sowohl die Parameter für Trimspeed wie auch für minimaler Airspeed sehr niedrig eingestellt. Die Anfluggeschwindigkeit war subjektiv niedrig.
  
   * [[https://​review.px4.io/​plot_app?​log=7054209e-8cd4-4162-803a-802edd3bb28e|Flight Review 3. Flug Freddy]]   * [[https://​review.px4.io/​plot_app?​log=7054209e-8cd4-4162-803a-802edd3bb28e|Flight Review 3. Flug Freddy]]
 +  * [[https://​youtu.be/​4sAl9Uty_9k|Youtube:​ Freddy Start 3. Flug]]
 +  * [[https://​youtu.be/​2cjsjAi8UsM|Youtube:​ Freddy Landung 3. Flug]]
 +Landung mit 
 +  * FW_AIRSPD_TRIM = 8 m/s
 +  * FW_AIRSPD_MIN = 7 m/s
 +  * FW_LND_AIRSPD_SC = 130%
  
 === 4. Flug: === === 4. Flug: ===
  
-Es wurde erfolgreich eine Landung mit einem niedrigen minimal Airspeed getestet.+Es wurde erfolgreich eine Landung mit einem niedrigen minimal Airspeed ​bei gleichzeitig mittlerem Trimspeed ​getestet. Die Anfluggeschwindigkeit war subjektiv höher im Vergleich zum letzten Flug mit niedriger Trimspeed.
  
   * [[https://​review.px4.io/​plot_app?​log=659bd1e2-5e7e-4041-87d3-87641e90c0e6|Flight Review 4. Flug Freddy]]   * [[https://​review.px4.io/​plot_app?​log=659bd1e2-5e7e-4041-87d3-87641e90c0e6|Flight Review 4. Flug Freddy]]
 +  * [[https://​youtu.be/​7Drws6jtT8M|Youtube:​ Landung Freddy 4. Flug]] 
 +Landung mit 
 +  * FW_AIRSPD_TRIM = 15 m/s 
 +  * FW_AIRSPD_MIN = 7 m/s 
 +  * FW_LND_AIRSPD_SC = 130%
 ==== Analyse ==== ==== Analyse ====
 === Leistungsaufnahme bei verschiedenen Zielgeschwindigkeiten (Airspeed) === === Leistungsaufnahme bei verschiedenen Zielgeschwindigkeiten (Airspeed) ===
  
 {{:​watt_per_airspeed.png|}} {{:​watt_per_airspeed.png|}}
 +
 +=== Peter Takeoff Detected - Airspeed Sensor zeigt hohe Werte - RFD Telemetrie ===
 +
 +Stephan hat am Montag, 15.10.18, den Airspeedsensor von Peter im Labor untersucht. Es zeigt sich, dass die fehlerhaften Sensorwerte durch die RFD868 Telemetrie verursacht werden. Wenn das Funkmodem physisch vom I2C Drucksensor entfernt wird, dann verschwinden die hohen Airspeedmesswerte. Stephan hat die Telemetrie daraufhin in den hinteren Bereich des Rumpfes über dem ESC und in die Nähe des Motors verlegt. Das Funkmodem schafft es die Servos zu stören:
 +
 +  * [[https://​youtu.be/​AYlx7p9a0bA|RFD868 Modem stört Servos]]
 +
 +Das Modem muss also irgendwie so eingebaut werden, dass es nicht stört und nicht gestört wird. Da müsste man wieder einen fragen, der sich mit sowas auskennt...
  • searchwing-flug-20181013.1539671586.txt.gz
  • Last modified: 2018/10/16 08:33
  • by beckmanf