[[searchwing-flug-104]]

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searchwing-flug-104 [2019/03/01 14:34]
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searchwing-flug-104 [2019/03/05 10:27] (current)
anpf [Flug Protokoll]
Line 1: Line 1:
-test+===== Flug am 27.02.2019 bei Gozo Malta - Hippodrom ===== 
 + 
 +===== Ziel des Fluges ===== 
 + 
 +Testen der Funktion "​Return To Ship"​ 
 + 
 +===== Modell: Peter2 ===== 
 + 
 +=== Konfiguration:​ === 
 + 
 +  * Firmware 1.8.1dev (Anpassungen von Björn für Kamera-Trigger) 
 +  * 2150g Gewicht 
 +  * Schwerpunkt 71mm 
 +  * Akku ID X 
 + 
 +===== Flug Protokoll ===== 
 + 
 +• Mission RTS. HomePoint setzen lassen, dann Landung im Stabilized Mode. Höhe von 50m auf 25m dann Landung.\\ 
 +• Mission soll unterbrochen werden und manuelles Fliegen im Stabilized und auch im Altitude Mode (letzteres wurde nicht gemacht)\\ 
 +• Einstellungen auf absolute Höhe, nicht relativ.\\ 
 +• PiZ soll nun mit Skript regelmäßig selbständig Bilder machen. Entscheidung:​ Ohne PiZ\\ 
 +• Wind kommt aus Richtung Westen mit 40km/h. Update: GroundSpeed hin und zurück hat Unterschied von 27-11m/s - 57km/h Windgeschwindigkeit.\\ 
 +• **AP**: Anmerkung auf Know-How Seite: Cruizespeed soll bei Wind von 40% auf 60% gesetzt werden.\\ 
 +• **AP**: Know-How Seite anlegen!\\ 
 +• **AP**: LUA Pilot checken. Batterieanzeige an Fernbedienung ist falsch. Prozentanzeige.\\ 
 +• Neue Mission uploaded während Flug. Flieger soll HomePoint setzen  Funktioniert nicht. Statemachine wird nicht abgearbeitet.  Problem behoben.\\ 
 +Neu: Laptop mit continue Mission. Start der Mission nicht über Fernbedienung sondern über QGC.\\ 
 +• **AP**: Parameteranpassung Spannung [Volt] der Batterie in QGC - Volle Spannung zu niedrig, zeigt ca. 15 Minuten 100% an.\\ 
 +• ! Manueller Killswitch funktioniert im Flug. Nachricht kam („Killswitch engaged“) in QGC. Hängen bleiben mit Jacke am Hebel.\\ 
 +• **AP**: Abhilfe ggf. Kappe über Hebel (?)\\ 
 +• Neue Mission. Loiter auf 50m. Exit Mission zu Landeanflug oder Goto-Points ging nicht mehr. Immer RTL-Mode.\\ 
 +• **BUG**! px4 schaltet automatisch immer wieder in "​RTL"​. Auch abstecken der Telemetrie oder neuer Flight-Plan über Ubuntu-Notebook funktioniert nicht . 
 + 
 +   * **Vermutung:​ Flight-Plan falsch übertragen,​ RTL wird durch GeoFende-Violation verursacht**• Problem behoben durch Entkoppeln der QGC Version mit Return To Ship Erweiterung. Koppeln mit "​Standard"​ QGC. Clearen der alten Mission, hochladen neuer Mission. Zurückholen,​ Landeanflug üben, dann Landeanflug im Stabilized Mode  erfolgreich. \\ • Batterie in Peter II: #43 (die Aufgeblähte) \\ • Nach Landung Motorschrauben sehr lose: Beide Schrauben rechts verloren. Schraube links unten lag lose im Loch. Erneutes Anschrauben ging nicht. Gewinde defekt. Einkleben nicht vorort möglich. Abbruch der weiteren Tagestests. \\ • AP: Motor mount ersetzen bzw. verbessern. \\ **• Erfolgreiche Mission. Lösen der Probleme ohne Panik. Zielstrebiges Überlegen und schöne Landung.** 
 +  * 
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 +===== Analyse / Ergebnisse ===== 
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 +[[https://​review.px4.io/​plot_app?​log=d8120a53-11ea-49f4-bc90-a546f5bb6e56|Flight-Log auf review.px4.io]]
  
  
  • searchwing-flug-104.1551447244.txt.gz
  • Last modified: 2019/03/01 14:34
  • by kingbbq